文件大小:4.65 K |
|
|
运行平台:Windows9X/ME/NT/2000/XP |
|
级别评定:
|
|
添加时间:2010-1-12 8:51:52 |
|
最后更新:2010-1-19 19:40:43 |
|
相关链接:无 |
|
所需金额:0 元 |
|
添加者:管理员 |
|
管理首页
一、问题的提出: H312线路线损在长期以来,都超过线损的定值4%,在97-99年线损率达10%;2000-2002年线损率降至6%左右;2002-2004年线损率降至4%左右,但线损忽高忽低,控制不了。通过计算,H312线路的实际线损应在1.7%左右,才是正常水平。高压队经过长期的检查、整改,终于发现问题的所在,经过努力,将线损降在了3%左右的水平。 二、目的意义: 1、降低线损率,使线损达到规定值。 2、找出线损的增长原因,对线损忽高忽低的原因进行分析,其主要存在计算错误,抄表读数错,有个别设备未计算或计量,个别表慢等。 3、杜绝可能在线路上窃电的发生,及时掌握变压器到配电柜电缆上的窃电,在设备计量前窃电的发生。 4、使经营考核正规合理。 5、长期的线损不正常,使人怀疑线损的计算存在问题,高压CT计量不准等现象。 6、节约电量流失,通过查找,使低压计量更精确,减少电量的流失。 三、操作内容: 根据我队历年来检查的实际情况和逐年降低线损的现象看,我们基本排除了低压窃电、计量不准、少算少抄的现象,把问题集中在榨油厂南、北两台计量上,主要采取了以下几点办法: 1、先分析原因的形成。 针对一些特殊的问题和规律性很强的现象,就是在榨油厂使用负荷较大时,〈一天1000多度电〉线损自然降低,有时会出现百分之零点几;在榨油厂不生产时,〈日用电在200-400度时〉线损上升达4%,在用电更低,使线损为零,成了线路发电。 2、找出问题的所在。针对以上的现象,我们把问题放在了三个方面: ①、变压器老化严重,由于变压器是S2系列变压器,又经过不计其数的烧了后又反复修复等,估计铜损、铁损相当大。 ②、互感器倍率过大,当使用负荷电流小于互感器20%电流时,计量就会出现偏差,先使用的是500/5互感器,而照明电流有时只有十几安培,小电流无法驱动有功电表计量。 ③、两台变压器分成四路计量,都是小电流的发生,都驱动不了表盘,一天流失电量200-400度,线损约130多度,这样线损就成了2-3个百分数,线损自然上升。 3、调整和整改计量,主要从以下步骤进行。 ①、对变压器损耗过大,我们对用户提出几点建议 A、更换为S7系列变压器;B、在高压侧装高压计量;C、停掉北面变压器不用,后经过多次努力,用户同意在二个月内更换变压器。 ②、先更换500/5互感器为150/5或300/5互感器,进行计量和跟踪计量,等脉冲或电子表到货后, 再更换。 ③、把四条分路计量电缆合二为一,两个变压器用户电缆各拆除一条。 四、效益评价: 通过采取一系列的整改措施后, 取得了很大的效果,从跟踪计量显示榨油厂南变压器在照明时间的电流为10-15A,日减少电量损失50-70度。在照明电流为15-25A时,日减少计量损失30-50度,北边变压器情况与南边一样,这样的话,在前期未投入的情况下,日节电150多度。按往年损失计算,一年按300天,合计节电4.5万度,折电费2.1万元。如果投入脉冲或电子表,按1500元计算,投入产出比为14.1:1,H312线损降低,保持的比较平稳,再没出现忽高忽低的现象。 五、综述: 通过这次的整改,使用电管理得以加强,杜绝了电量流失,线路损耗控制在范围之内,也提醒我们用电管理者,在加强计量发面,应采取有效、合理的方法。要从内部节电的管理意识转变为外部节电的管理方式上来,举一反三;在外部计量上,我们要加强管理,减少计量流失和设备窃电,在内部抓节约用电和节能举措,提高电能的使用率。
|
|
1分 |
|
0 |
2分 |
|
0 |
3分 |
|
0 |
4分 |
|
0 |
5分 |
|
0 |
共有 0 人打分 |
平均得分:0 |
|